“采煤一隊(duì)8715工作面皮帶翻面安全高效,我們打了一個(gè)漂亮仗!”近日,中煤大屯公司姚橋煤礦礦長(zhǎng)張朋在安全生產(chǎn)早調(diào)會(huì)上表示。
“這是一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的攻堅(jiān)戰(zhàn)。我們既要確保安全,又不能影響正常出煤。”該礦采煤一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)韓勇說。
針對(duì)8715工作面皮帶因長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)帶來的隱患,采煤一隊(duì)打響了一場(chǎng)關(guān)乎安全、效率和成本的皮帶翻面攻堅(jiān)戰(zhàn)。從方案研討到技術(shù)攻關(guān)、從井下論證到精準(zhǔn)實(shí)施,采煤一隊(duì)依靠創(chuàng)新協(xié)作,交出一份高標(biāo)準(zhǔn)答卷。
從“三板斧”到最優(yōu)解
8715工作面皮帶機(jī)已連續(xù)使用了14個(gè)月,累計(jì)運(yùn)輸原煤160萬噸,堪稱姚橋煤礦的“動(dòng)脈”。然而,這條“動(dòng)脈”近期亮起了紅燈。
2月3日早班沖洗檢查顯示,70%的帶面布滿“麻坑點(diǎn)”,煤屑藏匿其中,導(dǎo)致清掃器失效,日均清理量激增。底皮帶下方煤屑堆積,皮帶平整度下降,隨時(shí)可能引發(fā)跑偏、撕裂,甚至發(fā)生停機(jī)事故。剩余皮帶長(zhǎng)度僅650米,若按常規(guī)更換新帶,需投入20萬元材料費(fèi),且停產(chǎn)2個(gè)早班。但工作面僅剩3個(gè)月回采周期,更換新皮帶性價(jià)比極低。
必須翻面!但怎么翻?這道難題擺在了韓勇和隊(duì)員們面前。
2月3日下午,韓勇與采煤一隊(duì)黨支部書記馬龍水、機(jī)電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)薄偉、技術(shù)員李子科以及骨干人員聚集在會(huì)議室,開了一場(chǎng)“諸葛亮?xí)?。?huì)上,3個(gè)方案被擺上桌面。
方案一:人力翻面,傳統(tǒng)但低效。全員上陣,徒手翻轉(zhuǎn)650米皮帶,動(dòng)作需整齊劃一,稍有差池即可能跌落、滑倒。但是,風(fēng)險(xiǎn)不可控,1.2米寬皮帶厚度、硬度遠(yuǎn)超以往操作設(shè)備,體力消耗大,安全風(fēng)險(xiǎn)陡增。
方案二:手拉葫蘆輔助,治標(biāo)不治本。雖能減輕人力,但鏈條包裹易致皮帶褶皺,反復(fù)松緊鏈條則拖慢進(jìn)度,導(dǎo)向托輥懸空擺動(dòng)更添隱患。
方案三:機(jī)械翻面,創(chuàng)新破局。即利用皮帶自身動(dòng)力翻轉(zhuǎn),通過精準(zhǔn)導(dǎo)向控制跑偏。這種方法僅需1個(gè)班次完成,省時(shí);采用機(jī)械化操作,降低安全風(fēng)險(xiǎn),省力;僅需少量改造,材料成本低,經(jīng)濟(jì)。
經(jīng)綜合評(píng)估,機(jī)械翻面方案獲高票通過。
技術(shù)攻關(guān)“一戰(zhàn)定乾坤”
2月4日早班,韓勇帶領(lǐng)技術(shù)骨干到達(dá)8715工作面。井下現(xiàn)場(chǎng)論證會(huì)直擊核心難題——如何實(shí)現(xiàn)翻轉(zhuǎn)皮帶的穩(wěn)定導(dǎo)向。
“大家討論的焦點(diǎn)主要是三個(gè)施工方法是否可行?!北ソ榻B。一是單體打點(diǎn)柱法?;瑒?dòng)摩擦易損傷皮帶,受力不均致跑偏;二是手拉葫蘆吊掛法。托輥軸頭短、懸空擺動(dòng),安全風(fēng)險(xiǎn)大;三是固定托輥架法。這種方法雖需自主設(shè)計(jì)、技術(shù)門檻高,但一勞永逸。最終,大家決定設(shè)計(jì)加工導(dǎo)向托輥架。
說干就干。李子科和工友開始了緊張的設(shè)計(jì)和加工工作。他們以10號(hào)槽鋼為支撐骨架、厚度10毫米鋼板為固定基座,采用夾板式安裝工藝,確保穩(wěn)定性。他們?cè)谄ХD(zhuǎn)段安裝3組可調(diào)托輥,通過角度緩變實(shí)現(xiàn)“軟著陸”,避免硬摩擦。
“創(chuàng)新亮點(diǎn)是托輥間距優(yōu)化至1.5米,兼顧導(dǎo)向精度與施工效率。這就像給皮帶裝上導(dǎo)航儀,想跑偏都難!”李子科形象比喻。
機(jī)械化翻面創(chuàng)效益
2月7日早班,皮帶翻面的戰(zhàn)斗打響了。韓勇、薄偉、李子科帶領(lǐng)人員提前下井,直奔工作面施工現(xiàn)場(chǎng)。
他們按照施工計(jì)劃和安全措施,緊鑼密鼓地行動(dòng)起來。切斷電源,松張緊裝置,鎖定夾板防止下滑。拆除機(jī)尾前方5節(jié)皮帶架,騰出作業(yè)空間。最關(guān)鍵的就是精準(zhǔn)定位接頭,翻轉(zhuǎn)對(duì)接后恢復(fù)穿條。安裝自制托輥導(dǎo)向架,將托輥傾角調(diào)至15度,形成漸進(jìn)式導(dǎo)向帶。安裝完畢,低速啟動(dòng)皮帶,全程監(jiān)控跑偏量,動(dòng)態(tài)調(diào)整托輥角度。
皮帶運(yùn)行一周后,采煤一隊(duì)進(jìn)行二次翻轉(zhuǎn)接頭,徹底完成翻面工作。從啟動(dòng)皮帶到完成翻面,僅用了28分鐘。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,皮帶帶面平整度檢測(cè)誤差小于等于3毫米,清掃器效率提升90%。
“從現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備到翻面結(jié)束,用了8小時(shí),比傳統(tǒng)方案壓縮了一半的工時(shí)!”韓勇說。
韓勇總結(jié),這次翻面做到了一舉三得。安全效益方面,全程零磕碰、零事故,機(jī)械化作業(yè)規(guī)避了人力風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)濟(jì)效益方面,節(jié)省新皮帶采購費(fèi)20多萬元,減少停產(chǎn)時(shí)間12小時(shí);管理效益方面,自制導(dǎo)向架可復(fù)用,為同類問題提供標(biāo)準(zhǔn)化解決方案。
“以前翻個(gè)幾十米的皮帶累得直不起腰,現(xiàn)在按個(gè)按鈕就搞定!”李子科感慨。
韓勇表示,安全至上是前提,導(dǎo)向托輥架設(shè)計(jì)將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;技術(shù)突圍是支撐,從“人海戰(zhàn)術(shù)”到“機(jī)械智控”,本質(zhì)是思維升級(jí);團(tuán)隊(duì)精誠協(xié)作是戰(zhàn)斗力,從技術(shù)員到操作工,全員參與激發(fā)創(chuàng)新活力。